化工厂班长工作总结(2026借鉴版)

工作总结 化工厂班长总结 年度工作述职 2026-04-10

工作总结

干了十二年化工,当班长也六年了。这一年下来,说不上有什么惊天动地的成绩,倒是踩了不少坑,填了不少窟窿。今天把自己这一年的活儿捋一捋,有教训也有点经验,写出来给同行们参考。

交接班那点事儿,差点栽个大跟头

三月份一个夜班,交班的说P-102泵“振动值正常,就是中间跳了一下又回去了”。我翻DCS趋势,凌晨四点振动值从2.8一下子窜到4.2,过了不到一分钟又落回3.0。按理说数值降了可以不拆,但我心里不踏实——振动瞬间冲击往往意味着松动或者碰磨,这种毛病不会自己好。我坚持拆泵检查。钳工老大不愿意,说“数值正常你拆什么”。拆开一看,叶轮背帽松了半圈,再转两天叶轮就得脱落,整个工段都得停。事后我跟班里人讲:不正常的数据出现过一次,就一定有原因,别怕麻烦。从那以后,交接班记录但凡写“正常”的,必须附上具体数值和测点时间。

那次换热器内漏,我差点判断错了

六月中旬,E-304换热器管程出口温度比正常高了12℃。操作工小刘跑来跟我嘀咕:“可能是循环水压力低了。”我没急着点头,先去现场查循环水压力——正常。再回中控看壳程出口组分,发现轻组分含量从0.3%涨到1.1%。我心里咯噔一下,这是内漏的信号。赶紧让中控切出换热器走旁路,同时通知调度准备换备用设备。说实话,切出的瞬间我手心里全是汗——万一判断错了,系统压力波动可能引发联锁停车。好在后面拆开证实管束有三根裂纹,其中一根快透了。检修那三天两夜,班里没人脱岗,我盯了两个通宵。后来复盘,我承认自己最开始也差点被“循环水压力”这个借口带偏,要不是多看了一眼组分数据,后果不敢想。我们还修改了开车规程:升温速率从每分钟5℃降到2℃,增加了换热器两侧压差监测这个关键点。

一个调节参数的改动,省了四十万蒸汽

精馏塔回流比一直按设计值0.45控制,能耗偏高。我连着跟了五个夜班,每小时记一次塔顶温度、回流量和产品纯度,发现进料组分比设计轻了不少,回流比降到0.38产品依然合格。问题出在回流调节阀的PID参数上——原设定比例带120%,阀门动作太钝,操作工怕波动只能手动维持高回流。我拿临界比例度法重新整定,比例带收窄到80%,积分时间从60秒减到40秒。改完参数第一个夜班,我盯着DCS画面看了四个小时,确认阀门没有再大幅波动才敢去睡觉。改完之后回流比自动稳定在0.38-0.40,塔顶冷却水流量计读数每小时少了15吨。全年算下来,蒸汽单耗从每吨产品1.2吨降到1.05吨,省了大概四十万。这事儿让我明白:很多优化不一定要大动干戈,盯着调节阀参数和操作习惯就能抠出效益。

润滑管理上栽过跟头,现在不马虎了

之前设备坏了就修,被动得很。今年我给所有动设备建了个台账,不光记“几月几号换油”,还把每次测振、测温的数据画成趋势图。P-107泵驱动端轴承温度过去三个月每月升高2-3℃,按这个趋势再跑俩月就得报警。我们提前清洗了轴承箱和油冷却器,温度立马降下来。润滑这块我还闹过笑话——有次发现一个操作工拿柴油洗轴承,把我气得够呛。后来专门拉了个培训,不讲大道理,就讲润滑脂滴点、基础油黏度这些基本参数,现场贴了对照表,每种加油枪对应一个油品,不许混用。半年下来,同批泵的月均维修次数从2.5次降到1.5次。

动火作业那次,我差点签字了

八月份一次动火,作业票上写可燃气体浓度0%。我到现场,鼻子闻见一股淡淡的溶剂味。让安全员重新测,地沟盖板缝隙里果然有读数——0.8%LEL。虽然没超限,但说明清理不彻底。我直接叫停,要求掀开所有盖板,蒸汽吹扫半小时再测,连续三次读数为零我才签字。事后我在班组会上说:别信票面上的字,信自己的鼻子和仪器。质量验收也一样,产品罐取样我们规定上、中、下三个液位各取一次,混合后再送分析。十月份有一批产品,上层纯度合格,下层水含量超标0.05%,查出来是罐底阀门渗漏冷却水。如果只取上层样,那批货发出去就是质量事故。

跟班里人那些磕磕碰碰

班里有个老工人,操作习惯不好,总爱跳过两道确认步骤。我扣了他当月绩效,他跟我拍了桌子,说“我干了二十年也没出事”。后来我请他喝了顿酒,跟他聊:你是老资格,万一出了事,你背得起处分,班里那几个年轻人怎么办?他们跟着你学,以后也这么干?那顿饭吃了一个半小时,他闷头喝了四瓶啤酒,最后说了句“班长,我服了”。现在他是班里执行规程最严的一个。每周五下午我们搞故障复盘,不讲PPT,就聊这周遇到的小毛病——仪表误报、阀门卡涩、哪个环节判断慢了。有个老师傅分享了他判断调节阀膜头漏气的土办法:拿个塑料瓶剪开罩在排气孔上看有没有气泡。这种经验书本上没有,但管用。

说几件搞砸的事

八月份有次仪表报警,中控显示T-401塔顶压力高。我看数值只超了一点,判断是仪表漂移,让操作工复位了继续跑。结果过了两个小时压力继续涨,最后切出来检查,是压力变送器膜盒堵了。多停了两个小时的产,调度那边催了好几次。从那以后我立了个规矩:任何仪表报警,必须先派人去现场确认,不能光看中控数值。还有一次,切换备用泵之前忘了通知下游岗位,结果流量突然变化把塔的操作搞乱了,幸好发现得早没出大事。这些事我都在班会上自己检讨过,不丢人,丢人的是犯过的错再犯。

明年想干的两件事

一是把间歇反应工序的升温曲线做成自动程序,减少人工手动干预的偏差——这事儿设备科答应配合,但得我自己先写逻辑框图。二是继续完善设备劣化趋势预测,把那台用了十二年的老压缩机振动问题彻底解决,再想办法把班里三个年轻人的技能提上来,至少能独立顶岗处理一般故障。

干化工这些年,最大的体会就是:不出事是最大的本事,但这个“不出事”靠的是每天把小事做扎实,把每一个异常当回事。人都会犯错,关键是错了能认、能改、能带着大家一起长记性。

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